摘要:詳細分析了CRYOSTAR TP200/45A型號的透平膨脹機油壓低聯(lián)鎖的故障原因,介紹了故障處理的主要過(guò)程和措施。

一、前言
TP200/45A型透平膨脹機由法國CRYOSTAR公司設計制造,是一種高速旋轉的低溫設備,是利用壓縮氣體(工質(zhì))在機內絕熱膨脹,輸出外功產(chǎn)生冷量來(lái)獲得低溫氣體的,主要用于低溫冷凍專(zhuān)用氣體(如液化氮)或空氣分離。主要原理是工質(zhì)在透平膨脹機的通流部分中膨脹獲得動(dòng)能,并由工作輪軸輸出外功,根據能量轉換和守恒定律可知,工質(zhì)在透平膨脹機內絕熱膨脹獲得動(dòng)能,輸出外功時(shí),工質(zhì)的能量(焓值)一定要減少,即出口工質(zhì)的溫度要降低,內能就會(huì )減少。
二、潤滑油系統簡(jiǎn)介
此型膨脹機潤滑油系統為閉式、部分加壓設計。潤滑油泵將油從常壓式油箱抽出,經(jīng)油冷器和溫控閥調節溫度后分成兩路供油,一路經(jīng)油過(guò)濾器及壓控閥過(guò)濾和調節壓力后進(jìn)入膨脹機軸瓦潤滑;另一路直接進(jìn)入液壓制動(dòng)機進(jìn)行制動(dòng)和調節功率吸收?;赜拖到y也有兩路,一路從軸瓦潤滑點(diǎn)出來(lái)后經(jīng)常壓式回油管直接回到油箱;另一路經(jīng)制動(dòng)端出來(lái)后部分循環(huán)制動(dòng),部分經(jīng)單向閥回到油冷器和溫控閥入口。圖一為潤滑油系統工藝流程圖,黑色粗管線(xiàn)為潤滑油管路。

潤滑油系統流程圖
三、故障現象及經(jīng)過(guò)
透平膨脹機在連續運行三個(gè)月正常停機后,潤滑油泵一直運行,設備處于正常備用狀態(tài),期間未進(jìn)行過(guò)操作和調整。該機在備用狀態(tài)下潤滑油供油壓力為10bar(1bar=0.1MPa,下同),油溫為40℃;工作狀態(tài)下供油壓力為8bar,油溫為45℃;油壓低報警值為7bar,低聯(lián)鎖值為6.5bar。一個(gè)月后重新啟動(dòng)膨脹機隨著(zhù)轉速的升高出現了油壓持續降低至低低聯(lián)鎖停機現象,開(kāi)機前檢查油位、油溫和油壓等均正常,啟動(dòng)后轉速升至4000轉/min時(shí)供油壓力為8.5 bar, 轉速升至7000r/min時(shí)供油壓力為8 bar, 轉速升至10000r/min時(shí)供油壓力降至7 bar,當轉速升至12000r/min(日常開(kāi)機后轉速要升至16000r/min)時(shí)出現了油壓低低聯(lián)鎖停機。
四、故障原因分析
根據上述現象分析可能有以下幾種原因:
(1)儀表方面 供油壓力在進(jìn)潤滑點(diǎn)前有兩個(gè)并排取壓點(diǎn),一個(gè)取壓點(diǎn)至控制盤(pán)現場(chǎng)壓力表指示,另一點(diǎn)至壓力變送器和壓力開(kāi)關(guān)。如果壓力變送器或壓力開(kāi)關(guān)出現故障,就會(huì )產(chǎn)生壓力變送誤差變大或壓力開(kāi)關(guān)動(dòng)作失靈現象,導致誤報警和誤聯(lián)鎖出現。
(2)油泵和潤滑油 油泵為雙螺桿泵,泵體上設有z*大壓力調節閥,可以通過(guò)其調節螺釘調節泵的輸出壓力設置,如果調節螺釘松動(dòng)使其z*大壓力值設置降低就會(huì )導致油量不足引起油壓降低。潤滑油如果被氧化變質(zhì)或少量進(jìn)水乳化會(huì )使粘度降低導致油壓不足。
(3)潤滑油管路 油管路上有兩道過(guò)濾器(油泵入口過(guò)濾器和進(jìn)軸瓦前油過(guò)濾器)、溫控閥、壓控閥和單向閥等組成。如果過(guò)濾器出現堵塞或泵出口單向閥卡澀就會(huì )導致過(guò)油量不足引起油壓降低;如果壓控閥失靈或在z*大回流位置上卡死也會(huì )導致過(guò)油量減少從而引起油壓降低。
五、處理過(guò)程和措施
1)重新啟動(dòng)膨脹機,在不同轉速下比較現場(chǎng)壓力指示和油壓變送器數值及壓力開(kāi)關(guān)動(dòng)作情況,發(fā)現現場(chǎng)壓力指示和油壓變送器數據基本一致,排除了儀表誤報警和誤動(dòng)作的可能。
2)打開(kāi)油箱蓋抽出油泵檢查z*大壓力閥調節螺釘無(wú)松動(dòng),檢查泵入口過(guò)濾器較清潔無(wú)污堵現象。對潤滑油取樣化驗其品質(zhì),化驗結果(見(jiàn)下表)顯示各項性能參數均合格。

3)打開(kāi)檢查油過(guò)濾器兩組濾芯,發(fā)現較清潔無(wú)污堵現象,但仍更換了新濾芯。拆卸單向閥檢查其動(dòng)作靈活無(wú)卡澀現象。拆卸壓力控制閥并解體檢查發(fā)現其主管路調節活塞在z*大回油位置因油污較多卡死,導致卸載通道回油箱油量較大,在開(kāi)機不斷增大負荷提高轉速時(shí)壓控閥調節活塞無(wú)法回位保持其設定工作壓力,使到潤滑點(diǎn)油量減少、油壓降低。清洗壓控閥回裝后開(kāi)膨脹機提高轉速油壓穩定在設定工作壓力8 bar(g),低油壓聯(lián)鎖故障消除。
六、結語(yǔ)
本次低油壓聯(lián)鎖故障直接原因是由潤滑油壓力控制閥調節活塞卡死引起的,間接原因是膨脹機在工廠(chǎng)初次油運試機后到現場(chǎng)沒(méi)有拆開(kāi)管路和管件檢查清洗,使油泥集聚到壓控閥內導致活塞卡死調節失靈。這為我們解決另一臺同型號膨脹機和其它設備出現類(lèi)似故障提供了經(jīng)驗參考,也為以后新設備到現場(chǎng)運行前進(jìn)行相關(guān)檢查提供了寶貴經(jīng)驗。

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