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冷卻塔風(fēng)機故障分析與處理

  摘要:簡(jiǎn)要闡述了循環(huán)水冷卻塔風(fēng)機的結構、設計參數,介紹了故障情況,對產(chǎn)生故障的原因進(jìn)行了分析,著(zhù)中介紹了故障處理過(guò)程,并提出了建議。
  
  【關(guān)鍵詞】冷卻塔風(fēng)機 故障 分析 處理過(guò)程
  
  一、前言
  
  河南安陽(yáng)鋼鐵集團公司制氧廠(chǎng)1#23500機組循環(huán)水冷卻塔采用兩臺GFNL-1750×2組合,系逆流式機力抽風(fēng)冷卻塔,塔體為鋼筋骨架玻璃鋼結構。塔頂配備2臺風(fēng)機,風(fēng)機主要由電動(dòng)機、聯(lián)軸器、傳動(dòng)軸、減速器、輪轂、葉片、塔外油標等部件組成。其中減速器為二級齒輪傳動(dòng),減速器安裝底座為鋼架結構,風(fēng)機輪轂材質(zhì)為碳鋼結構,葉片為采用鋁合金材質(zhì)的薄板型結構,通過(guò)帶有法蘭的碳鋼管用螺栓與輪轂聯(lián)接在一起,輪轂和減速器之間采用錐軸聯(lián)接,安裝、拆卸方便,葉輪由6片角度可調的葉片組成,可以適應不同的風(fēng)量要求;聯(lián)軸器采用雙排鏈鏈條聯(lián)軸器,鏈條外面裝有鋁合金外罩,內部裝潤滑脂,傳動(dòng)軸為單根軸傳動(dòng),在傳動(dòng)軸兩端裝有萬(wàn)向軸承,允許兩軸有較大的安裝偏差,適用于高溫、高濕條件下,而且傳動(dòng)過(guò)程中振動(dòng)小、運轉平穩,減少了對鋼結構塔體穩定性的影響。循環(huán)熱水從水泵輸送至配水系統,通過(guò)三濺式噴嘴,噴濺成小水滴后均勻分布在淋水填料上,小顆粒狀和霧狀的熱水在淋水填料中與進(jìn)入塔內的冷空氣進(jìn)行逆向接觸,風(fēng)機由電動(dòng)機驅動(dòng),通過(guò)減速器帶動(dòng)風(fēng)機旋轉,在風(fēng)筒中產(chǎn)生空氣抽力,使空氣從冷卻塔兩側的進(jìn)風(fēng)口進(jìn)入塔內,經(jīng)過(guò)淋水填料、配水系統、收水器,從高的風(fēng)筒向高空排出,從而通過(guò)蒸發(fā)、傳導、輻射來(lái)散熱,達到了降低水溫的效果。風(fēng)機作為該套機組循環(huán)水系統的主要冷卻設備,其運行狀況的好壞,直接影響到該機組生產(chǎn)設備穩定運行。冷卻塔風(fēng)機結構圖如圖1所示。
  
冷卻塔風(fēng)機故障分析與處理
  
  圖1 冷卻塔風(fēng)機結構
  
  1.風(fēng)筒 2.葉片 3.減速器底座 4.輪轂 5.減速器   6、8.鏈式聯(lián)軸器 7.傳動(dòng)軸 9.電動(dòng)機 10.電動(dòng)機底座  11.冷卻塔頂部
  
  1.玻璃鋼冷卻塔設計參數
  
  型號:GFNL-1750×2;
  
  冷卻水量:1750m3/h;
  
  進(jìn)塔水溫:42℃;
  
  出塔水溫:32℃;
  
  濕球溫度:28℃;
  
  干球溫度:31.5℃;
  
  溫差:10℃;
  
  大氣壓力:1.0×105 Pa;
  
  風(fēng)量:1.35×106m3/h;
  
  葉輪直徑:F6000mm;
  
  葉輪安裝角度:8°~15°。
  
  2.風(fēng)機減速器電動(dòng)機設計參數
  
  型號:BLJ--W6;
  
  功率:75kW;
  
  輸出轉速:165r/min;
  
  速比:6.8;
  
  重量:600kg。
  
  3.電動(dòng)機設計參數
  
  型號:Y315S-6;
  
  功率:75kW;
  
  電壓:380V;
  
  電流:139.6A;
  
  轉速:989r/min。
  
  二、故障情況
  
  2013年7月24日00:20分左右,水泵操作人員在值班室聽(tīng)到從冷卻塔處傳來(lái)兩聲巨響,馬上到就地查看,發(fā)現控制柜上顯示2#風(fēng)機電流(50A)比平時(shí)低 (正常運行時(shí)電流為58A左右),懷疑2#風(fēng)機出了問(wèn)題,馬上到冷卻塔頂部檢查,發(fā)現2#風(fēng)機已經(jīng)停運,但電動(dòng)機仍然在轉動(dòng),操作人員立即到控制柜旁停運2#風(fēng)機,并通知配電室切斷電動(dòng)機電源。檢修人員趕到現場(chǎng)后對故障現場(chǎng)進(jìn)行仔細檢查,發(fā)現風(fēng)機的一個(gè)葉片從近根部斷裂,落在2#風(fēng)機北側25m外的地上,斷裂處的橫斷面薄厚不均勻,腐蝕程度不一樣,其它5個(gè)葉片不同程度的發(fā)生彎曲并嚴重變形,傳動(dòng)軸與電動(dòng)機及風(fēng)機聯(lián)軸器鋁合金外罩碎裂,聯(lián)接聯(lián)軸器的鏈條斷裂脫落,減速器加油管從近減速器根部斷裂,減速器中的油全部流入大水池中,在風(fēng)筒四周布滿(mǎn)劃痕,部分地方被劃穿。如下圖2所示。
  
 冷卻塔風(fēng)機故障分析與處理
  
  圖2 事故現場(chǎng)
  
  三、故障原因分析
  
  該風(fēng)機從2004年投產(chǎn)運行到現在,已經(jīng)將近9年時(shí)間,在運行過(guò)程中每隔半年左右,就要停機檢查聯(lián)軸器的潤滑及鏈條的磨損情況,視磨損情況更換鏈條及潤滑脂,半年前曾停機檢查過(guò)該風(fēng)機運行情況,雖然有腐蝕,但各重要部件均運行良好,而且z*近點(diǎn)檢也未發(fā)現異常振動(dòng)和噪音,轉動(dòng)比較平穩。由于碳鋼在潮濕的環(huán)境中腐蝕比較快,而且循環(huán)水中加有處理劑,在風(fēng)機運行的過(guò)程中,處理劑隨水汽被帶到葉片的聯(lián)接管上,加劇了聯(lián)接管的腐蝕速度。通過(guò)觀(guān)察故障葉片連接管的橫斷面發(fā)現,腐蝕程度不均勻,薄的地方只有不到2mm,強度大大降低,在風(fēng)機運行過(guò)程中葉片受到強大離心力作用,腐蝕較嚴重的位置承受不住離心力的作用而s*先被撕裂,隨著(zhù)風(fēng)機的運轉,裂口逐漸擴大,造成葉片端部與風(fēng)筒接觸而產(chǎn)生碰撞,在碰撞過(guò)程中加快了裂口的斷裂速度,葉片端部下墜,碰到傳動(dòng)軸,在巨大撞擊力的作用下,再次飛起來(lái)打到其他五個(gè)葉片上,使其他五個(gè)葉片產(chǎn)生不同程度變形,同時(shí)在離心力及慣性作用下飛出,此時(shí)風(fēng)機仍然在運轉,在這種情況下,輪轂的平衡受到嚴重破壞,減速器振動(dòng)急劇增大,底座振動(dòng)加大,z*終導致減速器聯(lián)軸器聯(lián)接鏈條損壞,傳動(dòng)軸與減速器脫開(kāi),減速器停運,而此時(shí)電動(dòng)機仍然在運轉,由于負荷減小導致電流下降。
  
  四、故障處理
  
  1.第一次處理:整體更換風(fēng)機
  
  由于風(fēng)機減速器和電動(dòng)機上的聯(lián)軸節、鏈條、輪轂、葉片損壞比較嚴重,傳動(dòng)軸存在變形的可能,均需要更換,減速器油管從根部斷裂,如果修復需要的時(shí)間比較長(cháng),那樣將會(huì )對生產(chǎn)造成更大的影響,為了將影響降低到z*小,決定整體更換一臺備用風(fēng)機。備用風(fēng)機外形設計采用了目前z*先進(jìn)的翼形,氣動(dòng)性能好。葉片由高強度玻璃鋼模壓制而成,具有強度高、重量輕、耐腐蝕等優(yōu)點(diǎn)。于是一邊拆卸損壞的風(fēng)機,一邊按照安裝技術(shù)要求組裝好新風(fēng)機,并按照風(fēng)機出廠(chǎng)時(shí)的記號調整好風(fēng)葉角度,傾斜角度在8°左右。在將舊風(fēng)機吊下后,發(fā)現減速器底座銹蝕比較嚴重,兩塊墊鐵厚薄不均勻,已經(jīng)不能再用,又重新加工了兩塊墊鐵。將墊鐵放到底座上檢查水平度,發(fā)現底座東南側較低,再次加工墊鐵找平,將風(fēng)機整體吊到底座上,然后找正電動(dòng)機和減速器,在全部安裝工作完成后加上潤滑油開(kāi)車(chē)試車(chē)。
  
  試車(chē)情況:啟動(dòng)后發(fā)現風(fēng)機轉速非常慢,因為電動(dòng)機還是原來(lái)的電動(dòng)機,根據電動(dòng)機轉速和減速器變速比(變速比為8.9)計算出風(fēng)機的轉速為111r/min,而設計轉速為165 r/min,大概慢1/3,而且運行電流為50A,也比更換前正常運行時(shí)小 (更換前為58A左右),循環(huán)水出塔溫度為33.7℃,高于停車(chē)前的31℃,而循環(huán)水設計的出塔溫度為32℃,這樣的轉速的產(chǎn)生的風(fēng)量根本不能滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。
  
  經(jīng)過(guò)并查看風(fēng)機說(shuō)明書(shū),得知該風(fēng)機應配備四級電動(dòng)機,電動(dòng)機轉速為1 470r/min,根據速比計算,正好符合減速器設計轉速165 r/min,現在使用的電動(dòng)機是六級電動(dòng)機,電動(dòng)機轉速為989 r/min。
  
  針對這種情況分析有三種處理方法可能能夠解決問(wèn)題:一種是更換電動(dòng)機,另一種是更換減速器,第三種是調整葉片的角度,加大傾斜角,以達到增大風(fēng)量的目地。根據實(shí)際情況,如果更換電動(dòng)機,電動(dòng)機底座部分需要重新加工,需要時(shí)間較長(cháng),更換減速器z*能徹底解決問(wèn)題,但是相當于一次重新安裝,需要時(shí)間會(huì )更長(cháng),而調整葉片角度比較方便,而且用時(shí)較短,不會(huì )給生產(chǎn)造成太大的影響,決定調整葉片角度。
  
  2.第二次處理:調整風(fēng)葉角度
  
  將風(fēng)機停下來(lái),把葉片傾斜角度調整到15℃,在將葉片角度調整完成后再次啟動(dòng)試車(chē),啟動(dòng)后風(fēng)機運行電流為61A,風(fēng)機電動(dòng)機底座垂直振動(dòng)2.3mm/s,電動(dòng)機水平2.4 mm/s,垂直1.7 mm/s,運行穩定后,循環(huán)水出塔溫度為33.0℃,依然沒(méi)有達到設計的溫度。
  
  3.第三次處理:更換經(jīng)過(guò)修復的減速器
  
  為徹底解決問(wèn)題,決定更換一臺原來(lái)已經(jīng)修復好的舊減速器,又將新的風(fēng)機整體吊下來(lái),將輪轂連同風(fēng)葉一起拆卸下來(lái),由于這臺減速器轉速較快,又將風(fēng)葉角度調整到12°,裝到修復好的減速器上,再將風(fēng)機整體裝到風(fēng)機底座上,找正電動(dòng)機和減速器,回裝后啟動(dòng)試車(chē),風(fēng)機運行3h后,循環(huán)水出塔溫度為31.5℃,達到設計要求,能夠滿(mǎn)足生產(chǎn)需要,但此時(shí)各個(gè)測振點(diǎn)的振動(dòng)值均比較高,再次進(jìn)行了處理。
  
  4.第四次處理:處理振動(dòng)高問(wèn)題
  
  根據分析,引起振動(dòng)高的可能原因主要有以下幾個(gè)方面:
  
  1)風(fēng)機減速器與電動(dòng)機對中精度低、誤差大。2)風(fēng)機葉片安裝角度不一致。
  
  3)傳動(dòng)軸彎曲或不平衡。
  
  4)風(fēng)機或電動(dòng)機地腳螺栓松動(dòng)。
  
  5)風(fēng)機基礎剛性不足。
  
  6)風(fēng)機葉片上面有雜物或磨損不均勻。
  
  7)減速器軸承或齒輪磨損。
  
  根據可能的原因,逐一分析排查,并重點(diǎn)對減速器與電動(dòng)機對中情況進(jìn)行檢查 ,經(jīng)過(guò)處理后再次啟動(dòng),各項振動(dòng)值均降了下來(lái)。每次處理后各項運行參數如下表所示。
  
冷卻塔風(fēng)機故障分析與處理
  
  故障處理前后各項運行參數表
  
  五、結語(yǔ)
  
  通過(guò)這次故障處理,采取相應預防措施,減少故障發(fā)生。
  
  1)加強設備點(diǎn)檢,及時(shí)掌握風(fēng)機的運行狀況,合理安排維護周期;
  
  2)備件更換時(shí)s*先要查看技術(shù)資料,避免走彎路;
  
  3)處理故障時(shí)盡可能查找引起故障的可能原因,做到全面排查;
  
  4)嚴格按照操作規程進(jìn)行操作。
  
  參考文獻
  
  [1] 丁玉蘭,等.機械設備故障診斷技術(shù)[M].上海:上??萍嘉墨I出版社,1994.
  
  [2] 李強.冷卻塔通風(fēng)機冬季運行對變速齒輪的影響及預防措施[J].風(fēng)機技術(shù),2005(2).
  
  [3] 續魁昌.風(fēng)機手冊[M].北京:機械工業(yè)出版社,  2001.
標簽: 冷卻塔  

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